Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper metallurgy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polska jest jednym z największych producentów miedzi na świecie. W artykule przypomniano historię górnictwa miedzi od najdawniejszych lat przez odkrycie złóż miedzi przez Jana Wyżykowskiego do czasów współczesnych. Obecnie górnictwem i hutnictwem miedzi zajmuje się wiele przedsiębiorstw w ramach KGHM Polska Miedź. Ich opis zilustrowano zdjęciami: medali, plakiet i statuetek, które znajdują się w zbiorach autora.
EN
Poland is one of the largest copper producers in the world. The article presents the history of copper mining from the earliest years, the discovery of copper deposits by Jan Wyżykowski up to the present day. The mining and metallurgy of copper is currently carried out by companies in KGHM Polska Miedź. The descriptions are illustrated with photos of medals, plaques and statuettes, which are in the author's collection.
EN
We describe a methodology of investigation of both Cu metal matrix and its mineral inclusions that aims at increasing the effectiveness of identifying the type of ore used in metal production. We point to sulphosalt ores as the main source of metal for the Final Neolithic/Early Bronze Age copper artefacts from southern Poland. The inclusions, rich in Ag, As, Sb and Sn, document the type of ore, regardless of the metallurgical process leading to depletion of As and Sb. The copper metal should contain neither Sb nor As, hence both of these elements, if originally present in ore, can be preserved only in inclusions. The concentrations of Ag, Sb, As and Sn in the artefacts investigated, the presence of inclusions, and their chemical composition, are the key indicators for the determination of the mineralogical composition of the original ores. Given the high concentrations of Sb, As and Ag in the Cu metal and mineralogy of the inclusions, the ore must have contained varying proportions of Ag-bearing tetrahedrite (Cu,Fe)12Sb4S13 and tennantite (Cu,Fe)12As4S13. Mineralogical compositions of the copper ores indicate the deposits in Slovakia (Spania Dolina) as the source of metal for the artefacts investigated. The results of Pb and Cu isotopic analyses carried out for this study support those conclusions.
PL
Arsen należy do tych zanieczyszczeń miedzi, które w znaczący sposób obniża jej przewodność elektryczną oraz cieplną. Jest trudno usuwalną domieszką, której obecność obniża nie tylko fizyko-chemiczne właściwości miedzi, ale wpływa na zwiększenie kosztów procesu technologicznego ze względu na toksyczność jego związków i potrzebę ich unieszkodliwiania. Powstające w światowej praktyce produkcji metali bazowych, półprodukty o podwyższonych zawartościach arsenu, z uwagi na współwystępujące metale towarzyszące oraz zawartość istotnych ilości miedzi, są zawracane do podstawowego obiegu technologicznego. Niniejszy artykuł prezentuje literaturowy przegląd metod usuwania arsenu z roztworów wodnych występujących w procesach ekstrakcji miedzi.
EN
To present the subject the paper is divided in five sections. The first section is this introduction followed by an introduction to the Global Copper Market describing the challenges noted above and the position of KGHM in this market. The third section consists of an overview of KGHM while the forth section presents an analysis of the company’s operational data and a discussion to try to identify the company’s responses to this business environment. Based on the analysis in the fourth section, the paper ends with a Conclusion presenting some ideas on how Miners could effectively reconcile Business and Environmental goals.
PL
Przedsiębiorstwa górniczo-hutnicze obecnie muszą sobie radzić z presją kosztową wynikającą z konieczności wydobycia rud z coraz gorszej jakości złóż oraz ze stagnacją cenową spowodowaną nadwyżkami produktów końcowych. W tym kontekście, w artykule przedstawiono możliwe reakcje firm górniczych na tę sytuacje na podstawie analizy danych operacyjnych KGHM. Firma KGHM została wybrana ponieważ poziom obrotów oraz profil firmy mogłyby sugerować, że jest bardziej narażona na przedstawioną sytuacje niż większe czy bardziej zdywersyfikowane firmy. Wyniki analizy wskazują, ze mimo tej pogarszającej się sytuacji firma podniosła wydajność operacyjną równocześnie zmniejszając uciążliwość środowiskową. KGHM mogłaby więc potencjalnie służyć jako wzór dla firm górniczych we wdrażaniu bardziej trwałych modeli biznesowych pod względem operacyjnym i środowiskowym.
PL
Kraków ma wielowiekowe, poświadczone poprzez źródła i badania naukowe, tradycje metalurgiczne i odlewnicze. Już od XII wieku Rynek krakowski mógł być miejscem produkcji wyrobów z metali nieżelaznych, co poświadczają znaleziska tygielków odlewniczych i relikty pieca ze śladami miedzi. W XIV wieku na Rynku funkcjonowała Wielka Waga dla miedzi, ołowiu i żelaza oraz topnie metali, wymieniane w przywileju królewskim Kazimierza Wielkiego. Od XV wieku rozwijał się w okolicach Krakowa przemysł metalurgiczny. Wielki przedsiębiorca Jan Turzo założył w podkrakowskiej Mogile (dziś Kraków, dzielnica Nowa Huta) hutę, w której zastosował innowacyjną metodę osrebrzania miedzi przy udziale ołowiu. Realizowane w latach 2005-2011 badania archeologiczne na Rynku Głównym w Krakowie, wraz z przeprowadzonymi badaniami metaloznawczymi pozyskanych zabytków, dowodzą roli Krakowa jako europejskiego centrum handlu metalami. Równocześnie odkrycie śladów produkcji średniowiecznej huty w Mogile k. Krakowa, wskazuje na Kraków jako centrum metalurgii miedzi. Dla lepszego poznania procesu odzyskiwania srebra od miedzi, dokonano badań żużli archeologicznych, odkrytych na terenie dawnej, piętnastowiecznej huty Jana Turzo w Mogile. Podjęte badania koncentrowały się na analizach historycznych oraz rozpoznaniu materiału archeologicznego pod względem technologicznym. Wyniki analiz porównano z efektami badań współczesnych żużli hutniczych z procesu wytwarzania miedzi. Wyniki badań wskazują, że zarówno w żużlu z huty miedzi w Mogile, jak i w aktualnie otrzymywanym żużlu, w procesie zawiesinowym występują kuliste wtrącenia „miedzi metalicznej” i dyspersyjna miedź. Badania składu chemicznego żużli historycznych wykazały dużą różnorodność pierwiastków metalicznych obecnych w materiale. Z analiz wynika, że największe stężenie we wszystkich badanych przypadkach żużli archeologicznych wyznaczono dla: miedzi oraz żelaza, ołowiu i antymonu. Zarejestrowano też niewielki udział srebra.
EN
Krakow has centuries-old, testified by sources and research, metallurgical and foundry traditions. It is possible that as early as the 12th century Krakow's market was the production place of non-ferrous metals artefacts, which is attested by finds of casting crucibles and furnace relics with copper traces. In the 14th century, at the Market Square there was the Great Scales for copper, lead and iron, as well as a metal melting shops mentioned in the royal charter of Casimir the Great. Since the 15th century, in Krakow's vicinity, metallurgical industry developed. A great entrepreneur, Jan Turzo, founded a copper smelter in Mogiła (today's Nowa Huta), where he implemented an innovative method of silver plating of copper with the help of lead. Archaeological research conducted between 2005 and 2011 at the Main Market Square in Krakow, together with the accompanying metal science investigations of the artefacts discovered, evidence Krakow's role as the European centre of metal trade. At the same time, the discovery of the production traces of the medieval smelter in Mogiła near Krakow, points to Krakow as the centre of modern copper metallurgy. For better understanding of the process of silver recovery from copper, archaeological slags discovered at the old, 15th century copper smelter of Jan Turzo in Mogiła, were investigated. The research focused on historical analysis and identification of the archaeological material from technological perspective. The research results were compared with the effects of contemporary smelter slags investigation; the slags coming from copper production process. The obtained results show that both in the Mogiła slag and in the present-day slag received from suspension process there are spherical inclusions of 'metallic copper' and strongly dispersive copper precipitates. The chemical analysis of the historical slag showed a wide variety of metallic elements present in the material; the greatest concentration in all samples of the archaeological slags was determined for copper and iron, lead and antimony. A small share of silver was also registered.
EN
Many traces of copper metallurgy, such as slag and other copper melts, can be found in the area of Lower Silesia. The tested material mainly consists of copper slag with different content of copper melts, being a semi product. The copper metallurgy remains, discovered during the research, undergo specialistic analyses, which will help better characterise the findings as well as contribute to documenting metallurgical processes in the historical bloomeries in Lower Silesia, and moreover to prepare further research in this field. The material coming from the area of Miedzianka, being the oldest and the longest working exploitation centre of copper ores and pollymetalic ores, is of special significance for the research. Mining activity in the area of Miedzianka took place as early as the beginning of the 14th century, the first record from 1311 (Cuprifodina in montubus) is the oldest information concerning copper mining in Poland.
PL
Dolny Śląsk jest terenem, na którym odnaleziono liczne ślady metalurgii miedzi w postaci żużli i wytopów miedzianych. Badany materiał stanowią głównie żużle miedzi o zróżnicowanej zawartości miedzi i wytopki miedziane, mające charakter półproduktu. Odkryte w czasie badań pozostałości metalurgii miedzi poddawane są specjalistycznym analizom, co pozwala na lepsze scharakteryzowanie znalezisk i przyczyni się do udokumentowania procesów metalurgicznych na terenie historycznie działających hut Dolnego Śląska oraz przygotowania dalszych badań w tym zakresie. Szczególnie istotny dla badań jest materiał metalurgiczny pochodzący z rejonu Miedzianki, będącego najstarszym i najdłużej działającym ośrodkiem eksploatacji rud miedzi i rud polimeta licznych na Dolnym Śląsku. Okręg górniczy w rejonie Miedzianki funkcjonował przynajmniej od początków XIV w., a pierwsza wzmianka na jej temat z 1311 r. (Cuprifodina in montubus) jest najstarszą informacją na temat górnictwa miedzi na terenie Polski.
EN
Purpose: of this paper is the analysis of potential use of new materials in the electric furnace hearth lining and indication of the operating effects for the furnace resulting from their use. The impact of the application of new hearth lining materials on a total power needed to receive through air cooling system of the furnace hearth was also analyzed. Design/methodology/approach: Within the frameworks of research, electric furnace operational properties were compiled and a furnace mathematical model on the basis of the finite element method was created. Based on operational data the created model was calibrated. Analysis of the influence of new hearth lining materials on the furnace operation was performed. In analysis the change of materials properties resulting from the furnace operation over the years was taken into consideration. Findings: As a result of carried out calculations and analysis the amounts of heat flux transferred, in successive periods of operation, through hearth working layer to cooling installations were acquired. Basing on simulations and calculations, for the above mentioned heat flux, temperatures were calculated on the bottom shell of furnace, in the electrodes axes for different periods of furnace operation. Practical implications: To achieve a decrease in thermal load of hearth it is advisable to reduce thickness of filling material near the vertical wall of furnace and filling the acquired space with new graphite blocks applied to the last layer of hearth. Those information were crucial and had an actual impact on a final design of furnace lining. Originality/value: Carried out analysis have crucial meaning for furnace user, as they allow to predict the probable operation of furnace with new lining materials over the years. This will also make it easier to control the state of lining materials wear and will allow for a better process control.
PL
Ze względu na szkodliwe działanie na organizm ludzki związków chromu na +6 stopniu utlenienia, od lat prowadzone są badania mające wyeliminować tlenek chromu z technologii zasadowych materiałów ogniotrwałych. Poszukiwanie tworzyw alternatywnych umożliwiło opracowanie materiałów o zbliżonych własnościach i w perspektywie ograniczenie zakresu stosowania wyrobów zawierających chrom. Niemniej w wielu gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w metalurgii miedzi i ołowiu, a także w niektórych procesach pozapiecowej obróbki stali, nadal stosowane są niemal wyłącznie tworzywa magnezjowo-chromitowe zawierające do ponad 30% Cr2O3. Celem podjętych badań było opracowanie nowych tworzyw ceramicznych mogących stanowić alternatywę materiałową dla klasycznych wyrobów magnezjowo-chromitowych tam, gdzie odgrywają one role dominującą, a więc w przemyśle miedziowym. W badaniach nad nowego typu tworzywami ogniotrwałymi jako składnik spinelotwórczy zastosowano kasyteryt (SnO2). Wyniki badań zależności fazowych tworzyw z układu MgO-AI2O3-SnO2 oraz podstawowych własności otrzymanych wyrobów próbnych łącznie z rezultatami laboratoryjnych testów odporności korozyjnej prezentowano we wcześniejszych publikacjach. W niniejszej pracy zaprezentowano wybrane wyniki dalszych badań własności nowych tworzyw spinelowo- i magnezjowo-cynianowych. Przedstawione rezultaty potwierdzają prawidłowość wyboru kierunku poszukiwań alternatywnych wyrobów bezchromowych, zwłaszcza do zastosowania w procesach niskotemperaturowych w metalurgii miedzi.
EN
In the last decade one of the most important objectives of many researching attempts in basic refractories was the elimination of chrome oxide due to environmental and human health protection reasons. However, there are still areas where replacement of magnesite-chrome bricks is unattainable. Accordingly attempts were undertaken to develop new materials in which the spinel creating agent was cassiterite (SnO2). Results of investigations into phase compositions of materials from MgO-AI2O3-SnO2 system and analysis of fundamental factors having an effect on its practical application as well as the results of corrosion resistance tests were presented earlier. In this paper further properties of the new, spinel- and magnesia-stannate materials were examined. The results, which have been obtained so far seem to be promising, especially those concerning the application of new refractories in low temperature processes in copper industry.
PL
Huta Miedzi GŁOGÓW składa się z dwóch Zakładów o pełnym ciągu technologicznym od przetopu koncentratu do produkcji katod miedzianych rafinowanych elektrolitycznie. Huta Miedzi GŁOGÓW I została uruchomiona w 1971 r. i pracuje opierając się na technologii przetopu brykietowanych koncentratów w piecach szybowych, a następnie konwertorowania kamienia miedziowego do miedzi blister w konwertorach typu Hoboken z syfonowym odciągiem gazu. Huta Miedzi GŁOGÓW II została uruchomiona w 1978 r., a ciąg technologiczny jest oparty na wytopie jednostadialnym miedzi blister w piecu zawiesinowym. W perspektywie posiadanych przez KGHM zasobów rudy podaż koncentratów będzie zaspokajała produkcję miedzi przez następne 25 lat na poziomie zbliżonym do obecnie osiąganych wielkości. Obecnie eksploatowana technologia wytopu kamienia w piecach szybowych jest technologią przestarzałą i nie spełnia wielu wymogów stawianych przez współczesne metody produkcji oraz warunki korzystania ze środowiska. W perspektywie następnych 25 lat utrzymania produkcji w KGHM na dotychczasowym poziomie wymagane jest podjęcie działań w celu modernizacji ciągu technologicznego HMG I, tak aby spełniał wszystkie wymagania techniczno-ekonomiczne oraz ochrony środowiska. Możliwości rozwoju i modernizacji HMG I są opracowane na podstawie dostępnych światowych technologii produkcji miedzi i rozpatrywane w aspekcie specyfiki polskich koncentratów, które są unikatowe z uwagi na wysoką zawartość węgla organicznego. Możliwości rozwoju poprzez dobór nowej technologii lub modernizacji pieców szybowych są rozważane w kilku aspektach: uzyskania obniżki kosztów produkcji, wyeliminowania wad obecnie eksploatowanych linii technologicznych oraz możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych w perspektywie następnych lat.
EN
The Głogów Copper Smelter consists of two plants with full technological lines, from concentrate smelting to the production of electrolytically refined copper cathodes. The Głogów I Copper Smelter was started in 1971 and operates based on technology for smelting briquetted concentrates in shaft furnaces followed by copper matte converting to blister copper using Hoboken-type converters with a syphon off-gas duct. The Głogów II Copper Smelter was started in 1978 and its technological line is based on a single-stage process of smelting blister copper in a flash furnace. Considering the ore deposit resources owned by KGHM the concentrate supply will be sufficient to ensure copper production volume at the level close to the present one for the next 25 years. Technology for copper matte smelting in shaft furnaces, which is used at present, is obsolete and does not meet the requirements of modern production methods and environment protection standards. In order to maintain production volume at the current level over the next 25 years it is necessary to take appropriate measures aimed to modernize technological line at Głogów I Copper Smelter (HMG I) so as to meet all technical, economic and environment protection related requirements. The development and modernization plans for HMG I have already been prepared based on worldwide known technologies for copper production with an account of the specificity of Polish concentrates, which are unique due to high content of organic carbon. Possibilities of further development, including the choice of new technology and modernization of shaft furnaces, are being considered from several points of view: production costs reduction, elimination of drawbacks of currently operated technological lines and possibilities of increasing production capacity over the next years.
PL
W artykule przedstawiono zasady oraz efekty współpracy pomiędzy Zakładami Magnezytowymi ROPCZYCE S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie optymalizacji wyłożeń ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych przemysłu miedziowego. Omówiono historyczny rozwój oferty materiałowej oraz zaprezentowano plany w zakresie dalszej jej modyfikacji w zakresie jakościowym i kosztowym. Wymierne efekty współpracy potwierdzone zostały zmianą jednostkowego wskaźnika zużycia zasadowych materiałów ogniotrwałych w latach 1990-2005.
EN
The scope and results of cooperation between Magnesite Works ROPCZYCE S.A. and KGHM Polska Miedź S.A. aimed to optimize refractory lining of furnaces used in the copper industry have been presented. Historical development of new materials has been outlined and modification plans have been presented with an account of qualitative and economic aspects. Measurable results of cooperation have been confirmed by the change of consumption index per unit of basic refractory materials in the years 1990-2005.
PL
Artykuł jest historycznym przeglądem 28-letniego okresu istnienia pieca zawiesinowego Huty Miedzi GŁOGÓW. Przedstawiono w nim genezę jego powstania oraz szereg zmian technicznych i technologicznych, jakie w opisywanym okresie wpr-wadzono w odpowiedzi na wyzwania produkcyjne i kosztowe. Artykułem tym autorzy uzasadniają tezę, że ciągłe doskonalenie „polskiego” pieca zawiesinowego stawia go na czele najnowocześniejszych agregatów hutniczych w świecie.
EN
The paper is a historical cross-section through a 28-year period of operation of the direct-to-blister Flash Smelting Furnace in the KGHM Głogów Copper Plant. It presents the origin of the furnace as well as the path of numerous changes and modifications both in technology and process introduced in the furnace in response to the production and cost-reduction challenges. The authors provide justification of the statement that continuous improvement of the “Polish” Flash Smelting Furnace has ranked it among the most modern smelting units in the world.
PL
W artykule zaprezentowano w ujęciu historycznym działania podejmowane w celu zmniejszenia niekorzystnego działania procesu produkcji miedzi na środowisko naturalne. Przedstawiono koszty przedsięwzięć proekologicznych prowadzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i uzyskane efekty. Określono stan wyjściowy Huty Miedzi Głogów na starcie w XXI wiek oraz problemy zakładu w zderzeniu z nowym prawem ochrony środowiska oraz wdrażaniem przepisów Unii Europejskiej. Zarysowano perspektywy zmian w technice i technologii produkcji w najbliższych latach i spodziewane efekty. Przedstawiono wpływ Huty na środowisko naturalne.
EN
This paper offers a historical review of measures taken to neutralise negative effects of copper production process on the environment. It presents costs incurred in connection with pro-ecological efforts undertaken in the 80s and 90s of the previous century and the effects achieved. Moreover, it defines the starting point for GŁOGÓW Copper Smelter at the turn of the century as well as the issues the company is facing in connection with the new environmental law and EU directives. It also outlines the direction of technological changes in the near future and the projected effects of these changes. It then proceeds to present the influence the plant has on the natural environment. Since the 80s of the previous century until today both copper mining industry and copper smelter industry has been making tremendous financial, organisational and investment efforts to adapt to the Polish environmental law. Between 1990 and 2004 the GŁOGÓW Copper Smelter invested over 300 million PLN in pro-ecological projects, concentrating its efforts on tasks aimed at protecting the atmosphere and building necessary landfill site. The magnitude of changes that have taken place over the years is highlighted by the emission ratio expressing the volume of basic pollutants emitted to the atmosphere per 1 mg of blister copper produced. It is essential to bear in mind that the overall production output has been growing alongside. Between 1981 and 2005 production output of blister copper at GŁOGÓW I increased by approximately 40 %, while the same period brought an increase by approximately 250 % at GŁOGÓW II. The issue of water consumption and sewage management was addressed in the 80s by building of a new water treatment plant for GŁOGÓW I, which was a copy of the water treatment plant operating in GŁOGÓW II. Since mid 90s the volume of cultivated waste has been greater than the volume of newly created waste. That period also saw the development of a new landfill site located at Biechów and lead-containing deposits landfill site. In mid 2001 it was believed that having completed all ongoing projects the GŁOGÓW Copper Smelter would be brought in line with all relevant Polish regulations. Emission level to the air and water had stabilised, which illustrates the table above. It appeared that the plant had achieved the level of technological advancement allowing it to minimise the impact on the environment. It seemed reasonable to think that from then on it was enough to make sustainable efforts to carry out current maintenance works and upgrade infrastructure for waste cultivation. However, due to the prospect of joining the EU, efforts have been made since mid 2001 to align Polish law so that it reflects EU directives for European environmental policy as well as European environmental standards. European council directive 96/61/EC, to mention just one, necessitates the company to apply for the IPPC permit for emission of substances and energy to the environment, which results in the need for all cutting-edge solutions stipulated in BREF for non-ferrous refinement industries to be implemented. Consequently, the company has been forced to review its environmental policy and reconsider the possibility of changing the technology for smelting copper concentrates at GŁOGÓW I Copper Smelter.
EN
The vacuum refining technology of copper, based on phenomena of evaporation of volatile components of metal baths, is mainly determined by the mass transport, both in gaseous and liquid phase. A change in temperature and pressure, and also a change in hydrodynamic conditions can have a significant influence on the kinetic control of the analyzed process. An investigations of the vacuum refining of copper alloys in the range of pressures from 8 to 1333 Pa and temperatures 1373÷1523 K were performed. The results obtained were used to determine a coefficient of the mass transfer, namely the basic kinetic parameter characterizing the processes in question. At the same time coefficient values of the mass transport in the liquid phase, coefficient values of the mass transport in the gaseous phase and the evaporation rate constant were determined.
PL
W procesie rafinacji próżniowej miedzi podstawowego znaczenia nabiera usuwanie z niej antymonu, ołowiu i arsenu. Zintensyfikowanie procesu eliminacji tych zanieczyszczeń może pozwolić na wykorzystanie do produkcji miedzi o podwyższonej czystości innych materiałów wsadowych. W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej miedzi blister od ołowiu w zakresie ciśnień od 8 do 1333 Pa i temperatur 1423÷1523 K. Badanie prowadzono przy wykorzystaniu próżniowego pieca IS 5/III firmy Leybold Heraeus. Uzyskane wyniki rafinacji miedzi blister posłużyły do wyznaczenia doświadczalnego współczynnika przenikania masy. Jednocześnie wyznaczono wartości współczynników wnikania masy w fazie ciekłej beta c i stałej szybkości parowania ke. Pozwoliło to na oszacowanie oporów poszczególnych etapów procesu. Na podstawie przeprowadzonych badań procesu rafinacji próżniowej można stwierdzić, że proces usuwania ołowiu z miedzi blister w analizowanym zakresie temperatur i ciśnienia posiada kontrolę dyfuzyjną. Przy ciśnieniach powyżej 80 Pa badany proces determinowany jest transportem masy w fazie gazowej. Opór wnikania masy w tej fazie stanowi powyżej 70 % całkowitego oporu procesu. W zakresie ciśnień od 80 do 10 Pa obserwujemy znaczny wzrost wartości współczynnika przenikania masy wraz z obniżaniem ciśnienia. Oznacza to, że w tym zakresie ciśnień następuje zmiana kontroli procesu, a opory transportu masy w fazie gazowej nakładają się na opory w fazie ciekłej. Dalsze obniżenie ciśnienia w sposób wyraźny zmniejsza udział oporu wnikania masy w fazie gazowej, przy wzroście oporu wnikania w fazie ciekłej. W całym zakresie stosowanych temperatur i ciśnień sumaryczny opór wnikania masy stanowi powyżej 80 % całkowitego oporu badanego procesu.
15
Content available remote Rozwój technologii odzysku renu z półproduktów przemysłu miedziowego
PL
Przedstawiono analizę bazy surowcowej renu i przegląd metod jego odzysku z półproduktów krajowego przemysłu miedziowego (gazy konwertorowe, gazy pieca zawiesinowego i pyły wtórne wydziału ołowiu). Przedstawiono najnowsze badania i rozwiązania technologiczne, w tym ostatnio wdrożoną do praktyki przemysłowej sorpcyjną metodę odzysku renu z kwasów płuczących gazy pieca zawiesinowego. Technologia ta obejmuje sorpcję renu na żywicy jonowymiennej, elucję zasorbowanego pierwiastka roztworem NH4OH oraz krystalizację końcowego produktu – nadrenianu amonu.
EN
Re recovery methods from by-products mainly from the gas phase after Cu matte was converted (50–60% H2SO4) and the Cu conc. flash smelted (~10% H2SO4) are reviewed. The present best method includes: sepn. of Re from the acid used to wash the smelter gases by sorption on an ionexchange resin, elution of Re from the sorbent with aq. NH4OH, and crystn. of NH4ReO4.
PL
Hutnictwo miedzi KGHM POLSKA MIEDZ S.A. osiągnęło wysoki poziom ilościowo-jakościowy produkcji. Jest w trakcie wytyczania swojego dalszego rozwoju. W artykule przedstawiono aktualny stan hutnictwa KGHM jako ogniwa w długiej historii światowego hutnictwa miedzi. Przedstawiono warunki funkcjonowania hutniczej części KGHM, drogę jej rozwoju, oddziaływanie na środowisko naturalne, uwarunkowania ekonomiczne. Przedstawiono dodatnie i ujemne uwarunkowania działalności polskich hut w porównaniu z sytuacją hut zagranicznych. Stwierdzono, że wysokie i stale rosnące koszty energii elektrycznej w Polsce są zdecydowanie wyższe niż energia wykorzystywana przez inne europejskie, i nie tylko europejskie, huty. Korzystniej rzutuje na sytuację koszt pracy, gdzie relatywnie niska wydajność kompensowana jest jeszcze ciągle niższym poziomem płac. Na tym tle omówiono główne aspekty modernizacji hutnictwa miedzi KGHM, koncentrując się przede wszystkim na zmianach technologii ogniowej przeróbki koncentratów, jej skali oraz skutkach tego przedsięwzięcia w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Podstawowymi elementami modernizacji hutnictwa miedzi KGHM PM S.A. będzie przeobraże­nie Huty Miedzi LEGNICA z zakładu surowcowego w obiekt przerobu złomów, zaprzestanie stosowania w Hucie Miedzi GŁOGÓW przetopu koncentratów w piecach szybowych i zastosowanie w ich miejsce drugiego (obok już istniejącego) jednostadialnego pieca zawiesinowego Outokumpu z jednoczesnym powiększeniem zdolności produkcyjnych zmodernizowanego kompleksu do 350 tys. ton miedzi rocznie. Wyzwaniem organizacyjnym planowanej modernizacji jest konieczność dokonania zamiany technologii „ z marszu ", czyli zrealizowanie kompleksu nowego pieca zawiesinowego w obrębie infrastruktury funkcjonujących pieców szybowych z wykorzystaniem części rafinacyjnej obecnie stosowanego ciągu produkcyjnego. Modernizacja hut według przedstawionych koncepcji spowoduje wzrost kosztu przerobu w HM GŁOGÓW i radykalny spadek w HM LEGNICA w skali pozwalającej odnotować korzyści dla całego hutnictwa KGHM. Skala tej obniżki szacowana jest na poziomie kilkunastu procent i chociaż jest relatywnie niewielka, to jednak brak przesłanek do osiągnięcia podobnej redukcji kosztów innymi metodami. Zaznaczyć należy, że modernizacja technologii pociągnie za sobą dalsze zmiany i ulepszenia, w tym organizacyjne, których efekty powinny co najmniej dorównać efektywności usprawnień technicznych. W efekcie należy spodziewać się stworzenia kompleksu hutniczego zachowującego dobrą pozycję konkurencyjną na najbliższe dziesięć-dwadzieścia lat.
EN
Copper Smelting in KGHM POLSKA MIEDŹ SA has already reached a high production as well as quality standards. The industry is in the course of formulation of its further development. The paper deals with the actual stale of copper smelting in KGHM being the part of a long history of copper smelting in the world. The actual operating realities have been presented, the development of operations, environmental protection standards as well as economic issues. Positive and negative factors influencing operations of Polish smelters and refineries when comparing to smelters and refineries in the world have been indicated. It has been shown that already high electrical energy prices are getting higher and higher when related to electricity prices of European copper producers. Labour costs are still cheaper, compensating to some extent lower labour efficiencies. The above mentioned background has been used to outline main aspects of planned modernization of copper smelting which in principle is the modernization of concentrate smelting, its scale as well its both economic and technical outcomes. A major part of the planned modernization will be the transformation of Legnica Copper Smelter from a concentrate smelting unit to copper scrap smelter and refinery and elimination of shaft furnaces in Głogów I Copper Smelter and replacing them with Outokumpu direct to blister flash furnace (similar to the already existing and operating Głogów II complex) raising its production capacity to 350 000 tones of blister copper per annum. The organizational challenge of planned modernization will be the necessity of doing it „in the run" i.e. erecting a new complex within the existing operational infrastructure of shaft furnaces and utilizing the existing fire refining complex. Such modernization will raise smelting costs in Głogów Copper Smelter but at the same time will radically lower costs in Legnica Smelter with economic benefits for the whole copper smelting industry in KGHM. Whereas the scale ofsuch drop in treatment costs will not be spectacular it will by far be the best solution of any other options considered. It must be pointed out that modernization of technology will create further changes and improvements, also organizational, the outcome of which should at least be equal to technical benefits. As a result one can expect the creation of copper smelting complex with the competitive edge for the next ten to twenty years.
PL
Przedstawiono generalne postanowienia Dyrektywy IPPC oraz sposób ich implementacji do polskiego Prawa Ochrony Środowiska. Omówiono bardziej szczegółowo pojęcie najlepszej dostępnej techniki (NDT/BAT), zasady którymi należy kierować się przy wyborze NDT/BAT i podstawowe zapisy BAT Reference Document (BREF) dla przemysłu metali nieżelaznych.
EN
General description of the IPPC Directive and the method for its implementation to Polish regulations related to environment protection are preseted. The concept of best available technique (NDT/BAT) and the recomendation how to choose relevant NDT/BAT are given in more details together with main provisions of the BAT Reference Document (BREF) designed for non-ferrous metal industry.
PL
Przedmiotem opracowania jest koncepcja modernizacji techniki i technologii procesu rafinacji ołowiu w HMN SZOPIENICE pod kątem poprawy efektywności oraz zwiększenia elastyczności w odniesieniu do poziomu zanieczyszczeń zawartych w przerabianym ołowiu surowym. Koncepcja technologii sformułowana została w sposób wariantowy w zależności od przyjętych rozwiązań w obszarze odzysku metali towarzyszących. Dokonano przeglądu aktualnego wyposażenia technicznego rafinerii i stosownie do wymogów proponowanej technologii oszacowano rodzaj i wysokość nakładów inwestycyjnych.
EN
The object of elaboration is the modernization of technics and technology of the lead rafination process in HMN SZOPIENICE SA from the point of view of improvement of the effectiveness and elasticity, regarding the level of contamination of the processed crude lead. The technological conception is formulated variantly, depending on the accepted solutions as to the recovery of the accompanying metals. The actual technical equipment of the rafinery has been revised and, according to the requirements of the proposed technology, the bight of the investment outlay and its kind has been evaluated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.