PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ mimośrodowego przemieszczenia wału względem korpusu na wymuszenia aerodynamiczne generowane w uszczelnieniu nadbandażowym wirnika turbinowego. Cz. 2: Pole ciśnienia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of rotor speed on the aerodynamic forces generated in the shroud clearance of a turbine stage Part 2: Pressure distribution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zagadnienia poruszone w pracy dotyczą badań eksperymentalnych wymuszeń aerodynamicznych generowanych w uszczelnieniach nadbandażowych stopni turbinowych. W pierwszej części referatu opisano stanowisko doświadczalne, a w drugiej przedstawiono pomierzone rozkłady ciśnień w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbiny modelowej. Badania przeprowadzono dla różnego mimośrodowego przemieszczenia osi wirnika względem osi korpusu. Zaobserwowano pulsacyjny charakter przepływu w szczelinie nadbandażowej oraz bardzo wyraźny wpływ ekscentryczności wirnika na wartość i rozkład ciśnienia statycznego nad bandażem łopatki wirnikowej.
EN
The experimental investigations into the pressure field in the shroud clearance were performed on a one-stage air model turbine of impulse type. The changes of the pressure distribution were investigated as a function of rotor eccentricity. The pressure is not stationary but it pulsates. The results show the influence of the rotor-stator eccentricity on the pressure distribution in the shroud clearance.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
65--69
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
  • Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Bibliografia
  • [1] Gizzi W. P., Roduner C., Stahlecker D., Köppel P., Gyarmathy G. „Time-resolved measurements with fast-response probes and laser Doppler velocimetry at the impeller exit of a centrifugal compressor: a comparison of two measurement techniques” Proc. Instn. Mech. Engrs. Vol. 213 Part A, Paper A04499 ©ImechE 1999.
  • [2] Graf M. B., Wong T. S., Greitzer E. M., Marble F. E., Tan S. C., Shin H. W., Wisler D. C. „Effects of Nonaxisymmetric Tip Clearance on Axial Compressor Performance and Stability” Transactions of the ASME Journal of Turbomachinery, October 1998.
  • [3] McCarter A. A., Xiao Xinwen, Lakshminarayana B. „Tip Clearance Effects in a Turbine Rotor: Part II-Velocity Field and Flow Physics” Transactions of the ASME Journal of Turbomachinery, April 2001, Vol. 123.
  • [4] Pfau A., Treiber M., Sell M., Gyarmathy G. „Flow Interaction from Cavity of an Axial Turbine Blade Row Labyrinth Seal” Transactions of the ASME Journal of Turbomachinery, April 2001, Vol. 123.
  • [5] Pollman E., Schwedtfeger H., Termuehlen H. „Flow Excited Vibrations in High-Pressure Turbines (Steam Whirl)” Transaction of the ASME Journal of Engineering for Power, April 1978.
  • [6] Wallis A. M., Denton J. D., Demargene A. A. J. „The Control of Shroud Leakage Flows to Reduce Aerodynamic Losses in a Low Aspects Ratio Shrouded Axial Flow Turbine” Transactions of the ASME Journal of Turbomachinery, April 2001, Vol. 123.
  • [7] Xiao Xinwen, McCarter A. A., Lakshminarayana B. „Tip Clearance Effects in a Turbine Rotor: Part I-Pressure Field and Loss” Transactions of the ASME Journal of Turbomachinery, April 2001, Vol. 123.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0017-0028
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.